數控鏜床液壓故障診斷與維修
某HEAVYCUT4.2-φ225型數控鏜床是從德國引進的大型數控機床。
(1)液壓工作原理
該機床的高壓液壓系統采用液壓泵電機常轉、電磁閥切換的保壓方法,如圖F所示。機床送電后,高壓齒輪泵即開始工作。當油壓達到13. 5MPa時,壓力開關5接通使電磁閥8斷電,回路與油箱接通,液壓系統開始泄壓。當系統壓力降到11.0MPa時,壓力開關6接通,使電磁閥8得電,回路與油箱斷開,這時系統壓力升高。電磁閥如此循環切換使機床液壓系統壓力保持在11.0~13.5MPa范圍內,以保證機床的三級齒輪變速、機械手自動換刀、刀具夾緊、滑枕平衡等需要。如果二位二通電磁閥8在得電后的30s內系統壓力達不到13.5MPa,即壓力開關5不接通,則電控系統報警,機床不能正常工作。
(2)液壓系統內泄
①故障I 屏幕顯示HYDR MACHINE FAILURE HYDR MACHINE OIL MISSING
40號、50號報警故障。
a.原因分析:一般情況下是液壓故障,如果機床缺油也會發生該故障。檢查發現機床并不缺油,而是由于液壓系統充壓時間超過30s造成機床報警。
b.故障處理:首先檢查各調壓閥,當檢查到手動閥1時,發現手動閥松動造成其系統壓力內泄,形成機床報警。緊固手動閥,機床報警消除。分析原因是電磁閥8與手動閥相距比較近,電磁閥8切換時的振動造成手動閥松動,形成故障。
②故障Ⅱ 過了一段時間后,機床又發現上述報警故障。全面檢查后并未發現系統有異常。于是將電磁閥8更換,更換后故障排除。原因是機床送電后,該電磁閥即開始每隔30s就切換一次,如此長期頻繁切換造成電磁閥閥芯及閥體磨損,系統內泄形成故障。
③故障Ⅲ 機床在安裝使用一段時間后,又發生上述報警現象,經過檢查、更換電磁閥等修理并未見效果。于是強制將電磁閥8封住,不讓其切換,但系統壓力還是上不去,排除調壓閥、安全閥等因素后發現是系統供油的高壓齒輪泵磨損。更換齒輪泵后故障排除。
④故障Ⅳ機床用油的溫度對機床液壓系統的影響也十分明顯,該機床本身配有一臺油溫制冷機,是用于主軸潤滑系統的,而主軸液壓系統沒有冷卻系統。有一年夏季,機床顯示:HYDR MACHINE FAILURE,也是50號報警,不能正常工作。檢查系統是電磁閥切換時間超過30s而報警,但未發現液壓系統問題,只是機床液壓油的溫度較高。由于當時生產任務比較急,訂購安裝冷卻系統需要一定時間,于是用一臺散熱器串入液壓系統的回油管路中,對系統的油溫進行散熱降溫處理。油溫降低后,報警消除。
小結:當機床工作一段時間后,液壓元件會有不同程度的老化或磨損,加之夏季油溫較高,液壓油的黏度有所降低,所以容易造成機床液壓系統內泄,形成故障。
(3)機械故障疑似液壓故障
①故障I 機床報警,刀具卸不下來。
a.原因分析:該機床的刀具采用液壓拉爪式夾緊機構,由放松液壓缸、夾緊碟形彈簧、拉桿及拉爪組成。此故障現象是刀具與主軸已經分離,并有一定間隙而刀具卸不下來,這說明放松液壓缸已經動作,但沒有到位。
b.故障處理:首先檢查機床液壓系統壓力,系統壓力穩定,說明液壓系統沒有問題,而機械系統卻無法檢查(拉刀機構在拉桿內部)。只好反復旋轉、振動刀具,最后將刀具卸下來。檢查并拆下拉桿及拉爪發現,6個拉爪塊之間的6個+5mm鋼球中有一個碎裂脫落,卡在拉爪之間,造成故障。更換鋼球后故障排除。
②故障Ⅱ 過了一段時間,機床又發生同樣的故障,采用同樣辦法將刀具卸下。經檢查,刀具夾緊系統完好;再檢查刀具尾部的拉緊螺釘發現有磕碰現象,更換一個新的拉緊螺釘,故障排除。
a.原因分析:有些刀具比較重,操作者更換刀具時不能立即將刀具放在存放架上,而是先放在平臺上緩一下手,這時不能讓刀具切削部分和錐面先接觸地平臺,只好讓拉緊螺釘先接觸地平臺而造成拉緊螺釘磕碰現象。
b.采取措施:裝卸刀具時在地平臺上放一塊橡膠板或木板即可。
小結:數控機床的液壓系統比較復雜,尤其在使用一段時間以后,機床的液壓元件有一定的磨損或老化,容易發生故障。針對其不同故障,具體問題具體分析,及時修理更換磨損件,可減少聯鎖性故障,也可減少機床停工時間。